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WMEM |發(fā)動(dòng)機(jī)深孔加工技術(shù)

* 來源: * 作者: * 發(fā)表時(shí)間: 2020-01-07 19:58:32 * 瀏覽: 108
近年來,,華東地區(qū)的一家工廠自主研發(fā)了低油耗,,強(qiáng)勁動(dòng)力和高可靠性的重型柴油機(jī),贏得了用戶的青睞,。氣缸體上有許多深孔,,用于冷卻水通道或潤滑油通道。底部φ26mm×275mm是其中之一,。為了提高設(shè)備利用率,,降低投資成本,在設(shè)計(jì)方案中放棄了傳統(tǒng)的專用機(jī)床方案,,選擇了德國格勞博進(jìn)口的高速加工中心進(jìn)行加工,。破損率高的問題。 1.加工條件加工設(shè)備:德國GROBG700加工中心槍鉆:φ26mm×546mm單刃焊槍鉆:GUHRINGHSK100-A側(cè)面固鎖切削液:FUCHS水溶性乳化液ECOCOOL68CF2W,,乳化液濃度:8-10%內(nèi)部冷卻流動(dòng)壓力:75L / min,,4MPa切削參數(shù):底孔,,孔直徑26mm,孔深275mm,,轉(zhuǎn)速1041r / min,,線速度85m / min,進(jìn)給速度240mm / min,,每齒進(jìn)給速度0.23mm2實(shí)際應(yīng)用中的問題生產(chǎn)線投入使用后,,為了確保這種深孔加工質(zhì)量的穩(wěn)定性,德國生產(chǎn)了槍鉆工具,。但是,,實(shí)際上,經(jīng)常會(huì)發(fā)生諸如崩刃和工具損壞(見圖2)之類的問題,,從而導(dǎo)致工具磨損和零件報(bào)廢,。計(jì)算此過程過去六個(gè)月中工具的運(yùn)行狀態(tài):我們總共使用了槍鉆230次,在此期間工具被打斷15次,,破損率達(dá)到6.4%,,并且工具異常磨損達(dá)到幾萬元。此外,,為了減輕發(fā)動(dòng)機(jī)的重量,,氣缸體采用了精細(xì)的薄壁鑄造工藝。經(jīng)測量,,加工后深油孔的厚度小于5mm,。因此,在發(fā)生斷刀之后,,很容易擠壓鐵屑和硬質(zhì)合金刀頭,。造成孔壁損壞,然后導(dǎo)致整個(gè)氣缸體報(bào)廢,,在過去六個(gè)月中造成6件工作廢物,。 3.原因分析在安排技術(shù)人員分析和檢查刀具壽命和異常切削條件后,同時(shí)分析機(jī)床自身主軸監(jiān)控系統(tǒng)的加工進(jìn)度狀況,,并進(jìn)一步分析和調(diào)查切削原因,。深油孔的加工。 :(1)槍鉆的切削刃嚴(yán)重磨損,。在調(diào)查了更換后的槍鉆之后,,發(fā)現(xiàn)槍鉆的主切削刃,側(cè)刃和側(cè)面均嚴(yán)重磨損,,軸向磨損超過2 mm,,這增加了槍鉆過程中的切削阻力并增加了斷裂刀危險(xiǎn)。毛刺鉆頭磨損嚴(yán)重,,這與槍鉆的涂層有很大關(guān)系,。缺少用于隔熱和潤滑鉆頭的硬質(zhì)合金基體的涂層將大大加速磨損,。槍鉆需要焊接刀頭和槍身,并且兩種材料的高溫變形不同,,這決定了它們在精細(xì)研磨后無法涂覆,。 (2)排屑不順利。在分析和檢查機(jī)床設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)時(shí),,根據(jù)工具放置圖發(fā)現(xiàn)機(jī)床內(nèi)部的冷卻流量/壓力是必需的:75L / min,4MPa,,但內(nèi)部有20多個(gè)在過去六個(gè)月內(nèi)冷卻高壓警報(bào),,并伴隨警報(bào)消息。此后,,將發(fā)生主軸負(fù)載警報(bào)和刀具斷裂,。之后,進(jìn)一步分析機(jī)床主軸負(fù)荷曲線,,比較正常加工和破碎零件的負(fù)荷監(jiān)測曲線(見圖3),,發(fā)現(xiàn)新刀具的正常主軸負(fù)荷加工為35-55%,整個(gè)加工過程呈線性均勻變化曲線,,前后兩個(gè)工件之間的波動(dòng)小于5%,,而內(nèi)部冷卻時(shí),破損工具的負(fù)荷監(jiān)控圖將連續(xù)增加被阻塞,,通常在焊接槍鉆頭時(shí)達(dá)到70%,。在此過程中,零件將扭曲,,并且負(fù)載將在45-70%的范圍內(nèi)波動(dòng),,并且波動(dòng)將達(dá)到25%。破碎工具的工件孔中有許多鐵屑也證實(shí)了切屑清除不光滑,,鐵屑被堵塞,。刀折斷的主要原因之一。 4.優(yōu)化和改進(jìn)計(jì)劃:對于上述檢查,,切削刃沒有被涂層保護(hù),,加工過程中的切屑堵塞問題是兩個(gè)主要原因。確定后續(xù)的改進(jìn)和優(yōu)化方向及措施:(1)提高排屑功能,。通過增加內(nèi)部冷卻壓力或流動(dòng)模式,,可改善切屑清除功能。 (2)增加刀具的耐磨性,。在無法改善工具的原材料的情況下,,執(zhí)行涂覆過程。 (3)加強(qiáng)刀桿的強(qiáng)度,。使用強(qiáng)度更高的工具欄可提高槍鉆的剛度,,并避免在加工過程中工具欄開裂,。 (4)提高斷屑效果。優(yōu)化切削刃方式,,改變鐵屑的形狀,,更有利于排屑。同時(shí),,完善了排屑功能方案,。如果內(nèi)部冷卻壓力增加到6 MPa,則需要更換螺桿泵,。成本較高,,因此考慮通過改善工具結(jié)構(gòu)來改善排屑功能。 5.工具實(shí)驗(yàn)過程實(shí)驗(yàn)工具到位后,,立即安排工具實(shí)驗(yàn),。在根據(jù)原始參數(shù)和壽命數(shù)進(jìn)行第一次實(shí)驗(yàn)后,通??梢赃_(dá)到原始的強(qiáng)制工具壽命,。為了進(jìn)一步挖掘工具的潛力,進(jìn)行了測試以限制工具的壽命,。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果看,,刀具壽命已有一定程度的提高。新型分度工具的特點(diǎn)如下:(1)刀桿由高強(qiáng)度合金鋼代替普通鋼管制成,,強(qiáng)度提高了50%,。喬木成為可重復(fù)使用的耐用產(chǎn)品。 2(2)選擇兩段30mm銑削的高精度硬質(zhì)合金導(dǎo)桿,,并在加工過程中保持工具的支撐和平衡,。導(dǎo)桿用于后續(xù)的自導(dǎo)加工,以確保深孔具有良好的直徑和直線度,。 (3)主切削刃由3塊復(fù)合TiAlN涂層和斷屑槽可轉(zhuǎn)位刀片組成,,具有更好的耐磨性和交錯(cuò)的齒位置。與原始槍鉆相比,,26毫米內(nèi)鐵屑被分為6個(gè)部分,。在第四部分,鐵屑較短,。此外,,刀片前部有一個(gè)受限制的斷屑槽,這更有助于去除切屑,。 6.持續(xù)改進(jìn)實(shí)驗(yàn)成功開始后,,繼續(xù)分析和研究葉片崩裂的異常情況。發(fā)現(xiàn)該深孔在中心具有φ10mm的相交孔,,在底部具有通孔,??缀蛦蚊媲邢鳑_擊,通過NC程序優(yōu)化,,采用分段進(jìn)給,。在對使用后的刀片進(jìn)行調(diào)查后,發(fā)現(xiàn)刀片故障是正常的,。