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WMEM |發(fā)動(dòng)機(jī)深孔加工技術(shù)
* 來源: * 作者: * 發(fā)表時(shí)間: 2020-03-21 10:51:31 * 瀏覽: 65
近年來,,華東地區(qū)的一家工廠自主研發(fā)了低油耗,強(qiáng)勁動(dòng)力和高可靠性的重型柴油機(jī),,贏得了用戶的青睞,。氣缸體上有許多用于冷卻水通道或潤(rùn)滑油通道的深孔。同時(shí),,底部φ26mm×275mm是其中之一,。為了提高設(shè)備利用率,降低資金成本,,設(shè)計(jì)方案中摒棄了傳統(tǒng)的專用機(jī)床計(jì)劃,,從德國(guó)進(jìn)口了高速加工中心GROB。但是,,經(jīng)常出現(xiàn)可維修槍的鉆頭壽命短,,破損率高的問題。 1.加工條件加工設(shè)備:德國(guó)GROBG700加工中心槍鉆:φ26mm×546mm單刃焊槍鉆:GUHRINGHSK100-A側(cè)固鎖緊切削液:FUCHS水溶性乳狀液ECOCOOL68CF2W,,乳狀液濃度:8-10%內(nèi)部冷卻流動(dòng)壓力:75L / min,,4MPa切削參數(shù):底孔,孔直徑26mm,,孔深275mm,,轉(zhuǎn)速1041r / min,線速度85m / min,,進(jìn)給量240mm / min,,每齒進(jìn)給量0.23mm2實(shí)際應(yīng)用中的問題生產(chǎn)線投入使用,為確保此類深孔加工質(zhì)量的穩(wěn)定性,,德國(guó)生產(chǎn)了槍鉆工具,。但是,實(shí)際上,經(jīng)常會(huì)發(fā)生諸如崩刃和刀具破損(見圖2)之類的問題,,從而導(dǎo)致刀具磨損和零件報(bào)廢。通過計(jì)算該過程過去六個(gè)月的工具操作狀態(tài),,我們了解到該槍總共使用了230次,,其中工具被打斷了15次,破損率達(dá)到6.4%,,并且工具異常磨損達(dá)到了幾萬元,。此外,為了減輕發(fā)動(dòng)機(jī)的重量,,氣缸體采用了精細(xì)的薄壁鑄造工藝,。經(jīng)測(cè)量,加工后深油孔的厚度小于5 mm,。因此,,在發(fā)生斷刀之后,很容易擠壓鐵屑和硬質(zhì)合金刀頭,。造成孔壁損壞,,然后導(dǎo)致整個(gè)氣缸體報(bào)廢,在過去六個(gè)月中造成6件工作浪費(fèi),。 3.原因分析在安排技術(shù)人員分析刀具壽命和異常切削條件后,,同時(shí)通過機(jī)床隨附的主軸監(jiān)控系統(tǒng),分析加工進(jìn)度狀態(tài),,并進(jìn)一步分析和調(diào)查切削原因,。深油孔的加工。 :(1)噴槍的切削刃嚴(yán)重磨損,。對(duì)更換后的槍鉆進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn),,槍鉆的主切削刃,側(cè)面切削刃和側(cè)面磨損嚴(yán)重,,軸向磨損超過2mm,,這增加了槍鉆過程中的切削阻力并增加了破損。刀危險(xiǎn),。毛刺鉆頭磨損嚴(yán)重,,這與槍鉆的涂層有很大關(guān)系。缺乏用于隔熱和潤(rùn)滑鉆頭的硬質(zhì)合金基體的涂層將大大加速磨損,。槍鉆由刀頭和槍身焊接而成,,兩種材料的高溫變形不同,這決定了打磨后無法進(jìn)行涂層處理,。 (2)排屑不順利,。在分析和檢查機(jī)床設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)時(shí),根據(jù)工具放置圖發(fā)現(xiàn)機(jī)床內(nèi)部的冷卻流量/壓力是必需的:75L / min,4MPa,,但內(nèi)部有20多個(gè)在過去六個(gè)月內(nèi)冷卻高壓警報(bào),,并伴隨警報(bào)消息。此后,,將發(fā)生主軸負(fù)載警報(bào)和刀具斷裂,。之后,進(jìn)一步分析機(jī)床主軸負(fù)荷曲線,,比較正常加工和破碎零件的負(fù)荷監(jiān)測(cè)曲線(見圖3),,發(fā)現(xiàn)新刀具的正常加工主軸負(fù)荷為35。 -55%,,整個(gè)加工過程呈線性均勻變化曲線,,前后兩個(gè)工件之間的波動(dòng)小于5%,而內(nèi)部冷卻時(shí),,破損刀具的負(fù)載監(jiān)控圖將繼續(xù)上升被阻塞,,通常達(dá)到70%,焊接槍鉆頭,。在此過程中,,零件將扭曲,并且載荷將在45-70%的范圍內(nèi)波動(dòng),,并且起伏將達(dá)到25%,。噸鐵屑很多破損工具的工件孔還可以確認(rèn)切屑清除不暢,鐵屑被堵塞,。刀折斷的主要原因之一,。 4.優(yōu)化和改進(jìn)計(jì)劃:為進(jìn)行上述研究,切削刃未受到涂層的保護(hù),,加工過程中切屑堵塞的問題是兩個(gè)主要原因,。確定后續(xù)的改進(jìn)和優(yōu)化方向及措施:(1)提高排屑功能。通過增加內(nèi)部冷卻壓力或流動(dòng)模式,,可改善切屑清除功能,。 (2)增加刀具的耐磨性。在無法改善工具的原材料的情況下,,執(zhí)行涂覆過程,。 (3)加強(qiáng)刀桿的強(qiáng)度。使用強(qiáng)度更高的工具欄可提高槍鉆的剛度,,并避免在加工過程中工具欄開裂,。 (4)提高斷屑效果。優(yōu)化切削刃模式,,改變鐵屑的形狀,,使其更有利于排屑,。同時(shí),改進(jìn)排屑功能方案,。如果內(nèi)部冷卻壓力增加到6 MPa,,則需要更換螺桿泵。成本較高,,因此考慮通過改善工具結(jié)構(gòu)來改善排屑功能,。 5.工具實(shí)驗(yàn)過程實(shí)驗(yàn)工具到位后,立即安排工具實(shí)驗(yàn),。在根據(jù)原始參數(shù)和壽命數(shù)進(jìn)行第一次實(shí)驗(yàn)后,通常會(huì)達(dá)到原始的強(qiáng)制工具壽命,。為了進(jìn)一步探索該工具的潛力,,進(jìn)行了極限壽命測(cè)試。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果看,,刀具壽命已有一定程度的提高,。新型分度工具的特點(diǎn)如下:(1)刀桿由高強(qiáng)度合金鋼代替普通鋼管制成,強(qiáng)度提高了50%,。喬木成為可重復(fù)使用的耐用產(chǎn)品,。 (2)選擇兩段30mm銑削的高精度硬質(zhì)合金導(dǎo)桿,并在加工過程中保持工具的支撐和平衡,。導(dǎo)板用于后續(xù)的自導(dǎo)加工,,以確保深孔具有更好的孔徑和直線度。 (3)選擇3塊復(fù)合TiAlN涂層和斷屑槽可轉(zhuǎn)位刀片形成主切削刃,,具有更好的耐磨性和交錯(cuò)的齒位置,。與原始槍鉆相比,26毫米內(nèi)鐵屑被分為6個(gè)部分,。在第四部分,,鐵屑較短。此外,,刀片前部有一個(gè)受限制的斷屑槽,,這更有助于去除切屑。 6.持續(xù)改進(jìn)實(shí)驗(yàn)成功后,,繼續(xù)分析和研究葉片崩刃的異常情況,。發(fā)現(xiàn)該深孔在中心具有φ10mm的相交孔和底部通孔??缀蛦蚊媲邢鳑_擊,,通過NC程序優(yōu)化,采用分段進(jìn)給,。使用后對(duì)刀片的調(diào)查發(fā)現(xiàn)刀片故障模式是正常的,。
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